我们维修电路经常会用一些手段进行分析、判断来缩小检查范围,以达到快速查找和解决问题,比如测量电压、代换、对比等的方法,今天给大家分享施耐德ATV31的变频器维修案例,看看这些方法是如何应用的。这两天刚修好2台ATV31系列2.2KW和1台ATV312系列4KW的变频器,这3台都是Inf故障,上网查了下为内部故障,说是大多数由于变频器受到恶劣环境的腐蚀按键膜不灵了,测量按键膜排线处的2、7脚应该是通的,否则更换按键膜就可以解决Inf故障了。刚好2台ATV31系列2.2KW的将排线端口处的2、7脚短接后,Inf故障没有了,但就是不能正常操作,看来按键膜彻底不行了;另外1台ATV312的却不是按键膜的问题,手头刚好有1台一样的,分别将按键膜、主板都进行了代换,确定问题在驱动板;通常进口的一些变频器有的问题都找不到方向,并且板子上面涂了很厚的绝缘胶,查找线路不方便,很难修复,我想我这台施耐德的也不例外,看来得两手准备,修不好就换板;第二天一早,就回到了我的地下室,我知道如果Inf故障来自于按键膜,那我能不能顺着2、7脚一路找下去呢,显然这得细查电路,得花费不少时间和精力,转念一想,问题在驱动板,那我能不能对比测量端口的电压那,显然这种方法是比较快的,通过和一台一样的机子对比,找到了不同点,于是顺滕摸瓜很快找到了问题,驱动板端口处一个5脚贴片芯片管脚间有积碳,用镊子清洁后再上电测试就正常了,至此很迅速得解决了问题,所以维修用对方法就事半功倍。




